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布袋除尘设备在国内的应用情况和高炉布袋除尘设备发展

   日期:2021-09-18     浏览:1    评论:0    
核心提示:【一】、煤气全干式布袋除尘设备在国内的应用情况 较早大中型高炉采用 单机除尘设备 技术时,有些企业担心煤气温度难以控制、该技术使用不成熟等因素,同时还设置了一套湿式除

  【一】、煤气全干式布袋除尘设备在国内的应用情况
  较早大中型高炉采用单机除尘设备技术时,有些企业担心煤气温度难以控制、该技术使用不成熟等因素,同时还设置了一套湿式除尘做备用,但结果是,干式除尘利用率达90%,而湿式除尘利用率仅仅为5%。这无形中造成投资浪费,如太钢3#高炉(1200m³)、攀钢4#高炉(1350m³)、钢3#(1350m³)和4#高炉(2500m³)等。大中型高炉全干式煤气布袋除尘设备技术在莱钢实施得较早,自莱钢3#高炉(750m³)、2003年11月投入使用以来逐步将该技术推广到全部高炉(2座750m³、2座1880m³、2座1000m³、1座900m³),此后该技术又被韶钢7#高炉(2500m³)运用。目前该技术又在包钢深受进一步发展,其4t高炉(2200m³)于2006年6月顺利采用此技术后又陆续在新建的6#高炉、5#高炉和3#高炉中使用,其余的1#高炉和2#高炉也将在今年上半年完成由湿式除尘改为干式布袋除尘设备。目前煤气干式布袭除尘已在多个大中型高炉上深受了较成熟应用,这些高炉的实践为煤气全干式布袋除尘设备推广到大中型高炉中应用起到了确定的作用。
  钢铁工业中的高炉煤气净化采用干法单机除尘设备的越来越多,并且逐渐向大型化发展,2000m³以上的高炉也在采用单机除尘设备。烧结机、机头、机尾除尘过去都是采用电除尘器,现在也开始采用单机除尘设备,并将不能达标排放的电除尘器也改为单机除尘设备。
  【二】、大中型高炉煤气布袋除尘设备的发展
  随着单机布袋除尘器相关技术的发展,不少都先后尝试采用单机布袋除尘器净伟高炉煤气。上个世纪的50年代,美国采用石棉和玻璃纤维除尘滤袋过滤高炉煤气,高炉容积为1100m³,处理煤气量165000m³/h,工作温度达到350℃,50年代到70年代,西德德马克公司在常压高炉上大量使用了单机布袋除尘器,1981年,日本在德国帮助下,成功地把该技术应用到小仓铁厂1850m³高炉,从而使该技术深受飞跃发展并推广到4000m³高炉,滤料为耐热尼龙或玻璃纤维。1984年,我国太钢1200m³高炉从日本引进该技术后,国内有关专家在太钢考察、消化该技术,使我国大中型高炉单机布袋除尘器深受了较大发展。太钢1200m³、攀钢1350m³、武钢3200m³、钢3座1000m³以上的高炉等都先后采用了单机布袋除尘器净化煤气,滤料用Nomex、玻璃纤维针刺毡,但大多都建有备用湿式除尘。通过采用无料钟、富氧大喷煤、高风温、高顶压、高冶炼强度等优良的炼铁技术,同时干法除尘系统中的关键工艺和设备的不断改进完善,在已有的干、湿两用高炉煤气除尘系统中,干法运行率逐年深受提高。如攀钢高炉干、湿两用工艺中,经干法除尘工艺改进后,干法运行率由投产初期的11.4%(98年),提高到90%,经济和社会效益也深受了明显提高。
  2002年,国内一家采用全干法除尘技术对大中型高炉煤气进行净化的研究试验在莱钢开展,随后这项技术在国内新建的大中型高炉中进行不断的尝试和探索。单机布袋除尘器的清灰方式为低压脉冲清灰,滤布为FMS,取消重力除尘器内直接喷雾降温而采用在炉顶打水降温并串联间接换热器,换热器降温采用冷风作为介质,换热器升温采用热风炉烟道废气作为介质。从工程实施及运行情况看,投资省,运行顺利。

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联系人:邢经理 联系方式:13985026652

 
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